Date post: | 25-Aug-2019 |
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Von der GPDX zum leistungsfähigen
Remote-Teleskop
Umbau und Verbesserungen oder was hat es mit dem
Hubble Teleskop gemeinsam …
von Hannes Schachtner
Ausgangspunkt
• 2008 Bau des fern-gesteuerten Teleskopes
• Vixen GP DX & FS2
• C8 mit f/6.3 Reducer
• ATIK 16HR
• MTO 500 + Starlight SX als Guider
• Erste positive Erfahrungen konnten gesammelt werden
Ausgangspunkt
• bis Winter 2011
• 3 Jahre mit mäßigen Erfolg bei den erzielten Aufnahmen
Motivation
• Bessere Astroaufnahmen
• Ausschussmaterial zu minimieren
• neue Techniken ausprobieren
– Hardwareausstattung
– verbesserte Bildgewinnung
– Farbaufnahmen
– Bildbearbeitung …
• Komfortsteigerung
Anschaffungen
• Gemini 41
• Skywatcher Quattro f/4 Fotonewton mit f=1000mm inkl. MPCC Komakorrektor
• ATIK 2“ Motorfilterrad
• QHY6 Guiding CCD
• 30V FS2
• Schienen-montagesystem
Umbau
der Abriß …
Umbau
der Aufbau …
Umbau
das Ergebnis …
nach zwei Nächten der Schrauber- und Justiererei
Verbesserungen Rekt. Schrittmotor
• Schrittmotortausch wegen begrenzter Stellgenauigkeit mit FS2
• 10:1 Untersetzung – Bessere Auflösung – Schwenkgeschwindigkeit bei 24V
450fache
Ausgangspunkt:
• Vixen GP DX und Gemini mit original Motor und FS2
• dRA ~0.20 – 0.25px
• dDE ~ 0.15 - 0.18px
Vor Drive Master:
• Gemini mit SECAM 10:1 Schrittmotor und FS2
• dRA ~0.11 – 0.14px
• dDE ~ 0.05 - 0.09px
Verbesserung um Faktor 2
Verbesserungen Drive Master (TDM) V2.5
Vor Drive Master:
• Gemini mit SECAM 10:1 Schrittmotor und FS2
• dRA ~0.11 – 0.14px
• dDE ~ 0.05 - 0.09px
Mit Drive Master:
• Gemini mit SECAM 10:1 Schrittmotor und FS2
• dRA ~0.05 – 0.08px
• dDE ~ 0.05 - 0.09px
Verbesserung um Faktor 2
Erweiterung C8 Recycling – f/6,3 bzw. 3,3 mit modifizierte und gekühlte Canon D450 DSLR
• Wiederverwend-ung der modifizierten DSLR vom Verein (Umbau Hr. Epping)
• Gesichtfeld ~1°x0,5°
• Ziel: parallele Bildgewinnung
Verbesserungen sonstige Schritte waren…
• 55mm MPCC zu CCD Abstandsoptimierung
• Newtonbelüftung
• Bildbearbeitung
– Stacking Methode unter CCD Stack
– Verfeinerte Vorgehensweise auf PS Ebene …
• Betrachtung der PC CPU Auslastung
• Neuaufbau der Elektrobox mit Windows7 Applikationsserver
Verbesserungen sonstige Schritte waren…
• Ziel:
Ablöser der zuletzt an-
fälligen alten Elektro-
kiste (Mäuseplage)
• Mehr Rechenperformance (~5 fache, Core2Duo 2x1,86Ghz, 5GB RAM)
• Umstellung auf Windows7
• Übersichtlichere Verkabelung
Verbesserungen für die, die es genauer wissen wollen…
Verbesserungen was habe die 2 gemeinsam…?
• Eine Optik im Maßstab 1:10
• Höhe 560km zu 860m
• Und eine
Klappe…
Verbesserungen Scharfstellung – Bahtinov Maske 1/2
• Einsatz einer Motor-Bahtinov Maske
• Bewertung durch „Bathinov Grabber“
Verbesserungen Maskenmotor 2/2
• Steuerung per Getriebeschrittmotor und
• kleinem Steuerprogramm „Baffle Ctrl“
Remotebetrieb
Schalter-Panel
Win7 - Desktop
Remotebetrieb Software
• Synchronisation mit FS2 und Teleskop-Positionierung
• Digitaler Sucher mit DSI Kamera mit ~4x5° für erste Referenzierung
• ATIK16HR Aufnahmeprogramm und
Steuerung des HaLRGB Filterrades
• Fokussierprogramm zur Steuerung des Fokussiermotors
Remotebetrieb Software
• Bahtinov Maskbild-bewertungsprogramm
• Steuerprogramm für die motorische Bahtinovmaske
• Steuerung der QHY6 Guidingkamera
über PHD (Astroart Probleme)
• Online Tracking der Bildqualität (FWHM, Seeing, Darkness…)
Remotebetrieb
M33 LRGB 3h
M33 LRGB 3h
M1 LRGB 3h
M33 LRGB 3h
M1 LRGB 3h
IC417 HaLRGB 5h
Danke Markus Blauensteiner und Harald Strauß
für ihren Support vor Ort und
Ihre Aufmerksamkeit !
Hannes Schachtner 2013